IS係列單級單吸離心泵介紹與原理
時間:2007/8/29 來源:浙江香蕉视频网站江泵業有限公司
關鍵詞:離心泵;潤滑;密封;振動
離心泵滾動軸承的潤滑主要是減小(xiǎo)磨擦功耗,降低磨損率,同時還起到冷卻(què)、防塵、防鏽以(yǐ)及吸振等作用。搞好設備潤滑是保證設備正常運轉。減少設備磨損,防止設備事故,降低動力消耗,延長修(xiū)理周期和使用壽命的有效措施。
我廠焙燒爐循環水係統所使用的離心泵為單級單(dān)吸泵,各(gè)種技術參(cān)數如下:
型(xíng)號為IS150-125-250,流量200m3/h,揚 程(chéng)20m,軸功率18.5kw,轉速(sù)1450r/min。
這類型號的水泵滾動軸承潤滑是由30#(冬)或40#(夏)機械潤滑油潤(rùn)滑。由於設計原因動密封泄漏(lòu)非常嚴重,不但造成機油大量浪費,軸承燒壞,而且汙染環境,不利(lì)於設備的安全運行及文明生產。在幾年的工作中(zhōng),為了解決這一問題,多次進 行小改小革。
設備結構及軸承潤滑示意圖,如圖1。
1、潤滑方式改造(zào)的曆程
1.1 毛氈(zhān)密封改為單層骨架(jià)油封
原軸承箱密封(fēng)是用毛(máo)氈(zhān)密封,示意如圖2。泄漏(lòu)非常嚴重(chóng),每台泵耗油量約為300kg/a,造成大量機油浪費,地麵(miàn)上油汙厚厚一層。
為了改(gǎi)變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:
①對軸承(chéng)箱的(de)內外端蓋進行加工,車出一個(gè)Φ65mm,深(shēn)12mm的圓孔,適合放一個規格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②將毛氈取(qǔ)掉,把骨架油封用錘子輕輕打進去,並正確安裝(zhuāng)。具體示意如圖3。
經過改造後,設備運轉正常,振動位移為0.04mm左右,軸承外測溫(wēn)度為50℃左右,每(měi)台泵年消耗機油僅需(xū)50kg左右。保持了泵房清(qīng)潔(jié)衛生,杜絕(jué)了由(yóu)於缺油造成軸承、軸損壞事(shì)故的發生,使設備運(yùn)行完好。
1.2 單層骨架油封改為雙層骨架油封
為(wéi)了使泄漏量更加減(jiǎn)少,根據軸承箱端蓋的結(jié)構情況,又提出了改造方案,把軸(zhóu)承箱端蓋內孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨(gǔ)架油封改為雙層骨架油封,示意圖如圖4:
試運行表明,這種方法對防止漏油在短期內是(shì)非常有(yǒu)效的。但連續運行6個月以後,由於骨架(jià)油封磨損又會增大泄漏量。
2、骨架油封的缺陷
將毛氈油封(fēng)改為骨架油封,使用了4a,雖(suī)然效果較好,但是也有明顯的(de)缺陷。
在實際工作(zuò)中,因(yīn)為骨架油封壽命較短,需要經(jīng)常更換,在更換骨架油封時,需要將設備全部解體,一方麵增(zēng)加工人勞(láo)動強度,另一方麵(miàn)在設備解體檢(jiǎn)修過程中,有時會造成葉輪(lún)、軸承等零件的損壞,不符合設備經濟管理要求,但如果不換油封,造成泄漏,不利於(yú)密封,也直接影響軸承壽命。總之,實踐證明(míng):骨架油封沒有(yǒu)徹底解決這種(zhǒng)結構的軸承箱漏油問(wèn)題(tí)。
3、潤滑脂代(dài)替潤滑油(yóu)
目前,又便宜又無(wú)泄漏的(de)密封裝置還沒(méi)有,有的(de)密封效果好,但價(jià)格昂(áng)貴,經濟上不可行。經過調查研究,決(jué)定(dìng)大(dà)膽試驗——用潤滑脂代替(tì)潤滑油來潤滑。
3.1 改(gǎi)造方法
考慮到泵(bèng)軸功率隻有18.5kw,流(liú)量隻有(yǒu)200m3/h;泵(bèng)轉速為(wéi)1450r/min,線速度為3.4m/s。從以上(shàng)兩點看,用潤滑脂潤滑是可行的。
3.2 具體方(fāng)法如下
①把油箱內的機油放掉,對軸承箱(xiāng)進行清(qīng)洗。
②把軸承箱兩(liǎng)端的端蓋(gài)及放油孔絲堵打開,以排除箱體內空氣。
③用黃油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內加注,加到(dào)潤滑脂從兩端蓋(gài)及放油孔擠出,視為加滿,並上緊軸承端蓋及放油孔絲堵。用手盤(pán)車,使潤滑脂在箱體內分(fèn)布(bù)均勻。
啟動泵後,開出口閥門,使泵在正(zhèng)常情況下運行,監視泵兩端軸承(chéng)溫度及油質情況。用紅外線測溫儀(yí)監測溫度,數據如(rú)表1所示:
表(biǎo)1 軸承溫度(dù)隨運行時間的變化
運行時間/h |
內側軸承溫度/℃ |
外側軸承溫度/℃ |
室溫/℃ |
0.17 |
40 |
41 |
35 |
0.33 |
42 |
44 |
35 |
0.50 |
44 |
47 |
35 |
0.67 |
47 |
50 |
35 |
0.83 |
49 |
53 |
35 |
1 |
50 |
54 |
35 |
2 |
50 |
54 |
35 |
10 |
50 |
53 |
34 |
240 |
45 |
50 |
32 |
720 |
44 |
49 |
31 |
經改造後振(zhèn)動位移為(wéi)0.04mm左右。
潤滑脂油質(zhì)良好、無變化,水泵運轉正常,從溫度監測數據和振動監測數據可以看出,用潤滑脂代替潤滑油是可(kě)行的,能在(zài)同(tóng)類型泵上推廣使用。
3.3 潤滑脂潤滑效果
潤滑脂不易泄漏,有(yǒu)利於水泵軸承的潤滑,確保水泵安全穩定運行,大大(dà)減(jiǎn)少(shǎo)加(jiā)油量和加油次數。不但節油,而且降低工人的勞動強度。具體來說:
①節省油(yóu)費用。使用潤滑(huá)油脂每台水泵(bèng)消耗為9kg/a,費用(yòng)為63元/a。而機油(yóu)消耗量在骨架油封完好(hǎo)情況下4kg/月(yuè),費用為200元/a。每台泵可節約137元/a,大大降低了潤滑費用。
②減(jiǎn)少(shǎo)檢修費(fèi)用。骨架油封平均壽命為4個(gè)月,為更換骨架油(yóu)封,每年需解體檢修3次(cì)左右,改為鋰基脂潤滑(huá),減少人工費。材料費(fèi)、機械費,並避免了(le)在檢修過程中(zhōng)造成設備零件的損壞。
③延長了設(shè)備運行周期。從振(zhèn)動。溫度等方麵監測,使用潤滑脂密封性能好,軸承運轉良好,延長了軸承的使用壽命。
④改善了崗位(wèi)環境。
4、結語
總之,用潤滑脂代替機械潤滑油,對這種轉速低、流量不大的水泵是切實可行的,並且有著明顯的經濟效益、環境效益,是使設備經濟合理運行的一項有效措施。